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您现在的位置:文本版-企业文化 积极构建资源节约型企业 塑料厂强化管理节能增效 塑料厂按照“全面可持续发展”战略要求,认真落实科学发展观,积极构建资源节约型、环境友好型企业,通过强化节能管理和大力运用新技术,实现了节能增效的目的。 潜力分析 找寻节能突破口 该厂对全厂能源使用情况进行了统计与分析,从纵向上看,该厂使用的能源主要有电、蒸汽、循环水、燃料气、氮气、脱盐水和新鲜水等,其中电、蒸汽和循环水的消耗最大,分别占总消耗的43.3%、39.15%、8.63%,这就意味着抓节能管理的重点在这三项消耗上;从横向上看,各生产装置对各能源的消耗又有所不同,78.8%的燃料气(成分为甲烷氢)被苯乙烯装置消耗,46.9%的电能被高压聚乙烯装置消耗,87.9%的高压蒸汽和61.41%的中压蒸汽被苯乙烯装置消耗,45%的氮气被高密度聚乙烯装置消耗,由此可以看出各套装置抓节能的重点不同。有了这些数据后,还要与历史消耗进行对比,与同类装置的消耗进行对比,然后制定出节能潜力分析方案,以此为突破口,进一步细化管理,建立能源消耗网络管理体系,将能耗目标分解成若干细小目标,然后层层落实,最后落实到具体的个人身上。 依靠技术 堵住能耗流失口 该厂苯乙烯装置因工艺特点,要产生大量的尾气,过去都是排放到火炬中燃烧掉。为回收资源,该厂已上了一套氢气回收系统,但仍有部分尾气需要排进火炬系统,造成大量的浪费。今年,该厂技术人员经过广泛地研究和分析,得出将尾气并入BA301炉燃烧的结论。该项技术创新于今年6月份实施,目前每小时可节约100公斤可燃气,一年能节约可燃气800吨。 高压聚乙烯装置在生产中需要对系统进行换热,而负责换热功能的是两个板式换热器,在正常生产的时候,两个换热器同时使用,但由于换热器经常堵塞,致使换热能力下降,需要每隔4至5天对换热器进行人工清理,每清洗一遍大约要7至8个小时,并多消耗脱盐水100多吨。针对这一问题,该车间成立了技术攻关小组,在广泛征集职工意见和建议的基础上大胆创新,决定增加一套在线清洗系统。他们的方案很快得到相关技术部门的支持,方案实施后,换热器实现了在线清洗,且自动进行,每次清洗仅需要3小时,既减轻了职工的劳动强度,又大大降低了脱盐水的消耗。 苯乙烯装置的污水输送泵是过去的利旧泵,该泵一直处于满负荷运行,工艺稍有波动就会跳闸,给车间的稳定生产造成了一定影响。技术人员经研究,决定为输送泵的电机增加装一台变频器,这样既解决了电机跳闸现象,又使电流比原来降低了20%,与原来37.5千瓦的功率相比,现在每小时能节电7度,全年可节电6.5万度。 就地取材 实现资源二次利用 在正常生产中,该厂五套装置都会用到不同压力的蒸汽,如果这些蒸汽仅使用一次,就会带来很大浪费。因此,该厂就地取材,对使用过的蒸汽二次利用,即高压蒸汽使用后,经处理可并入中压蒸汽管线;中压蒸汽使用过后,经处理可并入低压蒸汽管线,作为普通伴热和办公楼冬季取暖等;它们排放出的凝液经过净化后,可当作脱盐水和工业用水再次利用,如此实现了资源的重复利用。如该厂苯乙烯装置脱氢单元两台尾气压缩机用过的蒸汽,除掉凝液后,将压力3.2公斤的蒸汽并入低压蒸汽管网,作为脱氢单元的主蒸汽进料,每小时可节约蒸汽16.9吨。聚丙烯装置的蒸汽凝液经过分离后,凝液用作脱盐水来使用,每小时可节约脱盐水2吨。 科学技术的大量应用,不但有效地降低了能源的消耗,还解决了排放带来的污染问题,形成了人与自然和谐相处的好局面。今年1至10月份,该厂共节约蒸汽1500吨、节约氮气88.67万立方米、节约脱盐水4500吨、节约电72.8万度。 (刘爱东 齐航) |
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