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您现在的位置:文本版-石化要闻 烯烃厂厂长韩峰—— 乙烯装置运行渐入佳境 谈及2006年的业绩,烯烃厂厂长韩峰总结说:乙烯装置年产乙烯达到83.88万吨,比创造中国企业新纪录的2005年多产1.38万吨乙烯;乙烯燃动能耗同比降低了16千克标油/吨,装置运行更加经济;工业废水排放量同比减少了40万吨,装置生产更加清洁。 技术创新突破装置产能极限。为解决进口裂解气压缩机制约装置高负荷运行的“瓶颈”,工程技术人员敢为天下先,创造性地实施了压缩机组在线提速,使设备负荷能力提高了10%,每小时可增产乙烯3吨,每年增加效益高达3600万元。为解决夏季高温影响生产负荷的难题,他们组建技术攻关小组,采取扩容换热器、增设循环水凉水塔等措施,使装置保持高负荷运行,夏季三个月乙烯产量同比增加超过1万吨。并通过优化操作,实现了裂解炉平稳切换,裂解炉平均运行周期达到39.5天,全年少切换裂解炉20余台次,每次切换可减少10吨至15吨的乙烯损失,节省公用工程消耗300多万元。 精细管理提高装置经济运行水平。通过“精耕细作”,狠抓节能降耗,将节约理念落实到生产的各个环节。首创乙烯装置大线运行、小线停工的降负荷消缺法,在保持每小时60余吨乙烯产出的状态下,通过科学论证和精心优化施工方案,将工程进度细化安排到每一个小时,实施了新式干燥剂卸装作业法等重大举措,提前84个小时完成消缺任务,增产乙烯8000余吨。牵住工业炉这一能耗大户的牛鼻子,以加强22台工业炉专业管理为突破口,狠抓节能降耗,开展“加热炉劳动竞赛”,对炉子运行状况实行在线监测,对影响工业炉热效率的关键工艺参数进行优化控制,并纳入综合考核,使裂解炉平均运行周期同比延长4天。引进专利技术为裂解炉加装空气预热器,使乙烯装置每年可节约燃料约8000吨。优化动力开工锅炉运行模式和燃油比例,做好蒸汽平衡,减少了锅炉燃料和给水消耗。 履行社会责任,创建环境友好型企业。加大了工业污水的治理力度,通过技术改造和技术攻关,解决了废碱氧化系统运行不稳等影响环保达标的“瓶颈”问题,保证了环保主要指标全部达标,外排工业废水量同比减少40万吨。 (张彦昌 杨森) |
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