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您现在的位置:文本版-石化要闻 2006炼油厂逆流而上创佳绩 站在2007岁首回眸2006,炼油厂生产经营呈现出直线上升的喜人势头:按2006年预算口径计算,全年实现利润15亿元,超出公司计划指标2.7亿元,利润水平稳居集团公司炼油企业第二位;原油加工量达到1040万吨,继前年突破千万吨后再创历史新高;综合商品收率同比上升0.37个百分点,等于整整多回收38000多吨物料:能耗指标达到破纪录的75.05%,成为建厂以来的最好水平…… 挖潜增效:炉嘴里“抠回”8千吨油 加热炉热效率的提高成为全厂挖潜增效的突破口。厂里建立了规范的周评、月评和配套奖励制度,对不同加热炉存在的不同问题,采取有针对性的技改措施。另外,加大了对加热炉调整保养的考核力度,有效地提高了基层职工的工作积极性。连续重整车间对烟道挡板进行处理,炉膛负压从500pa下降到80pa,热效率明显提高,虽然职工们工作量大大增加,但大家毫无怨言。就这样一点一滴地抓下来,全厂加热炉的综合热效率(平均值)超过了89%,比去年提高了近5个百分点,一年下来节约燃料油超过8000吨。 节能降耗:省下29500吨标油 2006年,炼油厂把节能降耗的工作重心放在基层,引导各单位从抓好“水、电、气”等基础管理入手,奖优罚劣。各车间的积极性被充分调动起来,以操作优化和技术改造为主要手段,合理调配动力资源,涌现出了许多管理精细的先进典型,全厂节能降耗呈现出“百花齐放”的喜人局面,炼油实际能耗指标比去年同期下降了2.95千克标油/吨,全年节约标油29500多吨。 优化生产:14项技术改造增效过亿 如何根据市场需要选择最适合的原油品种,进而准确的利用好现有加工手段,使原料发挥出最佳的经济效益,是每一个炼油企业都孜孜追求的目标。2006年,随着生产计划软件(PPIMS)的顺利投用,这个理想在炼油厂逐渐地成为现实。炼油厂自行研发的PPIMS软件以2500多道线性方程的设置领跑国内同类软件最高水平。它的顺利投用,使炼油厂可以根据市场的需求选择当前最适宜加工的原油品种,全厂的生产得到最大程度的优化。2006年,炼油厂共完成科研项目21项,装置经济运行水平大大提高,直接增加经济效益超过1.3亿元。 产品结构调整:生产围着市场转 以市场为导向,及时调整产品结构,增产适销对路的高附加值产品,成为炼油厂2006年生产经营的又一大亮点。 2006年炼油厂抓住时机对第二气体分离装置进行扩能技术改造,新上了一个脱丙烯塔,使丙烯产量每天增加80—90吨。随后,又在南北两套气分装置中进行了“增产丙烯助剂”的添加试验,每天可提高丙烯产量40—50吨。2006年,炼油厂共生产丙烯10.79万吨,比2005年多生产44000吨,增加经济效益1.6亿元。另外,根据市场需要,大大增加了重交沥青、尾油等高附加值产品的产量,真正做到了“生产围着市场转”,有效扩大了企业的市场竞争力。 装置改扩建:大加氢、CFB炉相映成辉 2006年3月底,260万吨/年柴油加氢装置顺利建成投产,为炼油厂建厂四十周年送上了一份“重礼”。它的建成投产,使炼油厂对原油要求进一步放宽,物料平衡更加优化,产品质量得到大幅度提升,每月可增加效益3000多万元。整个开工过程未出现一处漏点,创造了化工装置开工的“奇迹”。 随后,2006年11月3日晚上,炼油厂克服“项目建设方第一次建设电厂、项目监理方第一次监理电厂的施工建设、管理方炼油厂第一次接触大型发电机组的生产管理……”带来的种种困难,实现了公司高硫焦代油项目1号炉点火一次成功! (田文胜 王宾) |
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