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您现在的位置:文本版-石化要闻 大力消化新技术 技术攻关见效果 电厂脱硫装置运行平稳 2006年脱硫装置投用以来,热电厂加大设备消缺和技术攻关力度,保证了装置的正常投运率,脱硫效率达到90%以上。今年元月9日,国家环保总局华东督查中心领导到热电厂脱硫装置现场检查,对该厂烟气脱硫装置的运行情况和脱硫效果给予了高度评价。自2006年4月该厂4套脱硫装置正式移交生产以来,脱硫效率达到90%以上,共减少二氧化硫排放量达1万多吨,有效地降低了环境污染。 由于设备、工艺等多方面原因,这4套脱硫装置交付生产后运行状况一直不太理想,特别是5、6号脱硫装置,采用的是国内自主研发的技术,在国内410t/h以上锅炉应用尚属首次,设备运行和工艺技术方面还存在许多不完善之处,严重影响了装置的正常投运。齐鲁热电厂不等不靠,组织自己的“土专家”针对输灰不畅、硝和系统工艺不合理、设备故障率高等问题,专门成立攻关小组进行技术攻关及改造,消除了大量设备和工艺缺陷。脱硫对该厂来说是全新的装置、岗位和技术,此前企业没有相关的专业和人才,他们加大岗位人员培训力度,分期分批进行轮训,保证了技术、操作人员素质的提高和工作的需要。同时,他们将脱硫装置的运行状况与锅炉、汽机等关键装置同等对待、同等考核,要求发现缺陷及时消除,提高了职工的消缺保运积极性,确保了脱硫装置的正常投运。2006年11月份,山东省环境监测总站对齐鲁热电厂的4套脱硫装置运行指标进行了监测,各项数据全部达到或优于国家控制指标,为大幅削减二氧化硫排放量奠定了坚实基础。 (朱春阳 李宁) 相关链接: 热电厂7、8号锅炉烟气脱硫采用NID干法循环流化床技术,设计脱硫效率为90%,工程投资6500万元,与7、8号机组同步建设。在相继完成单机试转、分部试运和整套启动后,这两套脱硫装置于2006年3月移交生产。5、6号锅炉烟气脱硫采用半干法循环流化床技术,设计脱硫效率为90%,工程投资6300万元,技术工艺与7、8号脱硫基本一致,2006年4月改造完成后移交生产。 |
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