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您现在的位置:文本版-石化要闻 搞活激励 全盘皆活 ——橡胶厂靠激励政策调动员工积极性纪实 1-5月份,橡胶厂橡胶产量完成计划的107%,各项经济技术指标再创新高。5月份实现利润9550万元,累计完成利润3.2亿元,在公司经济活动分析会上进行了经验介绍。 “我们以绩效考核为突破口,拉开奖金的差距,充分调动职工参与企业管理的积极性和主动性,充分体现多劳多得的管理理念,使职工由‘要我干’转变为‘我要干’。职工心态不一样了,工作的效果也就不一样了。”橡胶厂厂长、党委书记黄家栋在接受记者采访时如是说。 跳起来摘桃子 从去年开始,橡胶厂设立了130万元的专项奖励,今年又增加到了150万元,奖励包括了挖潜增效、节能降耗、安全环保、设备管理、技术创新等各个方面。这些奖励分解到了各个部门,由部门对车间进行考核、奖励。 碳四车间主任李丰晓介绍说:“那些奖励,每一个单位都想多得一些,这样职工拿得多了,出去交流的时候,对自己本单位有一种特别的自豪感,每个单位都在暗暗较劲,所以,我们要特别杜绝非计划停车,更要瞪起眼睛狠抓装置的长周期运行。5月份,由于一抽提装置能耗、甲基叔丁基醚能耗、丁烯-1装置能耗均达到奖励指标,技术管理部门给我们的奖励就有2800多元。” 激励机制的实行,激发了各生产车间紧紧围绕装置的安稳长满优开动了脑筋。5月份,由于供给橡胶厂的裂解碳四中碳五组分超标严重,对该厂一抽提和二抽提装置造成较大影响,两套抽提部分换热器换热效果变差,部分塔内温度分布出现异常,压缩机运行处于不稳定状态,系统焦油生成量变大,不仅造成了丁二烯损失加大,而且设备堵挂严重,对装置长周期运行造成了诸多困难,单体车间、碳四车间积极根据原料情况调整工艺参数,克服困难,保证了丁二烯的产量和质量,圆满完成了本月的生产任务,受到了厂里的嘉奖。 加强管理,严格考核,发挥绩效考核作用。1-5月份,该厂列支挖潜增效等专项考核奖励50.8万元,充分调动了车间消除生产隐患和瓶颈,优化工艺条件的积极性和主动性。 合成橡胶是橡胶厂的主要产品,由于生产装置运行已经近四年,设备故障率增加,影响产量的提高,从5月开始该厂专门设立了超产奖,当月各单位获得超产奖25000元。成型车间一方面在提高产量上做足了功课,另一方面在减少废胶,降低加工损失率方面动足了脑筋,不断加强残次品和“三废”管理,以前清理设备的废胶作为“三废”出厂,现在作为残次品出厂,有效降低了装置加工损失率;由于落地胶价格只有正品胶价格的1/3,减少落地胶数量就等于提高了橡胶产品的效益,为此,该厂又出台了每回收一吨落地胶,嘉奖20元的规定,调动了车间管理的积极性,仅5月份就回收落地胶28吨,丁苯装置加工损失率降低0.18%,车间获得奖励560元。 今年以来,该厂各主要产品产量均超过计划进度及去年同期。合成橡胶超去年同期2957吨,其中顺丁橡胶超1096吨、丁苯橡胶超1861吨;MTBE超去年同期503吨;丁烯-1超去年同期786吨。 谁跳得高,谁先品尝美味 现如今,橡胶厂局域网主页上可以看到6个部门的工作月报,那里面奖罚分明,清清楚楚,每一位职工都知道,只要通过自己的努力,就可以从多种渠道获得奖励,谁跳得最高,谁就摘得桃子最多。 单体车间职工于平是一位老班长,虽然文化程度不高,但是经过努力,技术比武取得了好成绩,取得了10%的奖励资格。该厂技术比武奖励制度规定:只要在每半年一次的比武中获得车间一等奖的,半年之内奖金上浮10%,获二等奖的奖金上浮5%,人数各占参赛人数的20%,80%的参赛人都可获得一次性奖励。此举极大地激发了全厂职工学技能、赛水平的积极性,使职工的操作水平、现场处理问题能力有了很大的提高。1-5月份,该厂目的产品能耗541.06kg标油/t,与去年同期的558.86kg标油/t相比,下降了3.19%。丁苯装置通过职工们的努力,使苯乙烯回收塔运行周期由过去的平均不到50天延长到现在的140天以上。 “现在发现一个安全隐患太难了,所有的人都瞪起了眼睛。”橡胶厂单体车间副主任孙成贤说,“有一次,一条蒸汽凝液管线弯头处砂眼有了细微的渗漏,外面是厚厚的保温,不仔细根本看不出来,中班发现的时候已经晚上10点,由于当夜不能处理,结果夜班和白班的职工在岗前预检的时候都发现了,一个隐患被5个人发现。” 在橡胶厂每月安全环保月报中,每一个发现、避免事故隐患的职工,无论隐患的大小都会得到表扬,受到奖励。5月13日8时,供排水车间卢金廷巡检发现一处消防水管线破裂,水漏入电缆沟内,立即报告车间、调度进行处理,消除了漏点,奖励200元。 5月19日16:20左右,单体车间李少军发现埋在地下的管线泄漏乙腈,立即关闭相关阀门,消除泄漏,奖励100元。…… 该厂从去年开始,奖励发现隐患、避免事故的职工。今年前五个月共发现隐患避免事故248起,有319人次获得奖励共计20800元。 单体车间一位职工用4月份的奖金给记者算了一笔细账。他们根据早晚气温变化超前调节蒸汽用量,节能效果明显,受到奖励;根据原料的组成不同,及时调节溶剂的加入量,产品合格率达到了100%,受到奖励;根据不同的生产负荷,及时切换大小电机,节电效果明显,受到奖励;全月生产平稳无循环,受到奖励;全月没有安全环保事故,受到奖励;连续保持“信得过”班组受到奖励。这样算下来他要比车间的平均奖多出了220多元,相比同一个操作室不同装置的职工高出100元。 “其实,这就好比树上的桃子,大家都看到了,谁跳的高,谁就先品尝美味。”他这样给我解释。 “倾向先进的跷跷板” 突出一线生产车间、突出班组骨干、突出安全、技术专业管理人员,打破平衡局面的奖励政策,是橡胶厂改进激励机制的主要目的。该厂在去年10月份,对全厂管理岗位进行了定岗定编,专业考核奖金按照实际定员人数进行发放,同一个科室人员,根据工作量的多少、难易程度,奖金有了明显区别。 该厂安全环保部部长郝玉东介绍说:“只要形成了制度,职工不仅都会接受,工作积极性也提高了。每一个人都会有机会,关键看自己如何把握。” 安全环保部将人员分成了安全监督、安全技术、环保管理三个组,年龄最小的孙海盛担任了环保管理组的组长。年初,该厂的废水排放还不达标。为此,他无论白天还是晚上,无论节日还是假日,经常一个人来到污水处理场,查看污水指标,随时进行检测,不断改进污水治理达标方案,该厂连续两个月外排废水综合合格率达到了100%,他功不可没。同样,连续两个月他的奖金超出了20%。 橡胶生产中的堵挂问题是行业中存在的一大难题,特别是装置已连续运行三年多,系统堵挂现象极为严重。51岁的丁苯车间技术员林广仁,利用自己多年的工作经验和所学知识,提出的聚合进料冷却器水洗方案,无需倒空即可解决进料冷却器的堵挂问题,使消缺时间缩短2/3,避免了未反应丁二烯、苯乙烯外排而造成的安全隐患。此项成果被评为创新成果一等奖,他自己也获得了1000元的奖励。 今年以来,该厂通过考核竞争,重新竞聘的130名班组长体会到了改进激励机制的甜头,厂里专门给他们制定了奖金系数。同时,还设立了技术创新管理奖,每半年进行一次评选、表彰、奖励,鼓励班组长积极参与到企业技术创新当中来。年初,该厂奖励了61项创新成果,成果大部分是由一线班组长根据实际工作经验总结出来的,为该厂的增产增效、挖潜降耗提供了强有力的技术支撑。 6月13日上午,橡胶厂召开职工代表联系人民主恳谈会,会上职工代表们所提的48项建议中,关心生产的更多了,关心待遇的少了。 “现在我们可以说是解渴、解忧、解困了,有了好的制度,行不行就看自己的了!”许多职工这样说。 (本报记者 顾波 通讯员 徐剑) |
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