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                                      在腈纶厂听节能降耗故事
    2006年,齐鲁公司节能降耗成绩显著,全年共节约标油79188吨(不含热电厂节油数量,下同),这其中腈纶厂节约了12028吨标油,占公司总节约总量的15.19%,而该厂2006年的总用能量仅占齐鲁公司总用能量不足3%。
    一个总用能量不足3%的小厂,节能数量却占了公司节能总量的15.19%,他们是怎么做的?有什么诀窍?为此,本报邀请了腈纶厂设备副厂长关晓博、腈纶厂设备部部长王学锋、腈纶厂聚合车间主任李志强作客新闻会客室,请他们讲讲他们节能降耗的新闻故事。 ——主持人
    故事节点:每天早上8点钟腈纶厂的早生产调度会上,为了让公司主会场能看清腈纶厂的分会场,只有到腈纶厂汇报时他们才将会议室的灯打开,汇报完后立刻关灯,继续开会,天天如此。
     节能降耗关系到企业的生存
    早调会的灯这件小事听起来似乎有些小家子气。关晓博副厂长说,腈纶厂2006年的节能降耗工作不仅仅是大处着眼抓关键,而且更是小处入手做加法,不放过任何最细小的节面,把工作浸透到了厂里的每一个边边角角。说实在的,2006年年初厂里定下了节能降耗要在2005年的基础上降低10%的目标,大多数人心里真没底。厂领导班子审时度势,抓住了全体职工最关心的事,把能耗降低提高到了关系到企业能否生存的高度来认识,在全厂上下引起了剧烈的振动。腈纶人爱腈纶厂,为她的生存再苦再难也要干。
    首先是营造一种氛围。我们清醒的认识到,节能降耗不是厂领导、几个部门、几个人的事,要靠全体员工的参与,才能把工作落在实处,才能干出成果。为营造全员节能的良好氛围,我们开展了多种形式的节能宣传发动活动,并在厂里到处张贴“节约能源、人人有责”、“您的电脑关机了吗?”等温馨提示,让节能意识在全厂职工的心中牢固树立起来。其次是明确一个目标。我们对照同行业先进水平,找差距,查不足,定措施,经过反复讨论,周密论证,我们制定了挑战八项极限指标的奋斗目标。围绕这八项极限指标,厂部成立了降低能耗攻关组和降低物耗攻关组,确定了攻关时间控制点、将目标任务分解落实到单位和个人,制定了详细的考核讲评制度,并确定以节能总量1%的额度奖励做出突出贡献者。再次是健全一个机制,就是节约有奖、浪费受罚的机制;就是优化运行有奖、生产波动受罚的机制;就是成绩优异有奖、工作落后受罚的机制。
    故事节点:纺丝百吨纤维用板量是干法腈纶行业衡量生产稳定性的标尺,腈纶厂通过各种稳定生产措施和办法,提高了聚合物烘干机的运行效率和长周期运转,聚合物质量得以大幅度稳定和提高,使得纺丝百吨纤维用板量由2005年度的23.7块降低到了15.7块,每块板价值200元,每百吨节约8块,全年生产6.5万吨腈纶纤维,就可节约100多万元直接费用。
    抓住能耗重点,全力以赴攻关
    腈纶厂目前的设备情况可以用“小、散、旧”描述。王学锋说,设备小热效率偏低,加上丙烯腈装置和腈纶、毛条装置分布两处,相距十几公里,公用工程要分设,丙烯腈反应热不能充分利用,腈纶却需要外购蒸汽等,做不到能量循坏利用。所有设备均运行十几年,近几年来,在投入更新、维修、技术改造方面的力度不够,设备状况不好,老化现象严重,能耗较高,尤其是腈纶主设备,存在很多影响经济运行的问题。为了适应市场要求,生产品种更换较频繁,有时一个月要切换十几个品种,也加大了设备能量的消耗。
    针对装置的特点和不利因素,我们经过认真分析研究,找出了全厂能耗高的部位和设备作为攻关重点,制定了详细的攻关措施,同时,发动全体员工讨论、对接,寻找自己车间和岗位上存在的能耗、物耗问题,并提出相应解决办法。厂部和车间组织技术力量打“短平快”,对部分关键设备存在的突出问题进行花钱少、见效快、效益大的小改革和小改造。攻关组定期对这些重点部位和设备上个月能耗情况进行技术分析,找出问题所在,制定进一步节能措施。事实证明,只要抓住了关键重点,措施有的放矢,组织管理到位,很多节能降耗的瓶颈就能得到解决,收到巨大的节能效益。
    设备的长周期满负荷运转是最大的节能降耗,我们在加大节能降耗力度的同时,强化对设备运行的精心维护,精心操作,有效的保证了安稳长满优运行。2006年全厂非计划停车数为零,腈纶装置12条纺丝生产线168个纺位满负荷运行,全年平均167个纺位。丙烯腈本周期达到510天,余热回收炉连续运行135天,在国内同行业名列前茅。
    故事节点:腈纶厂聚合车间2006年获得了厂一项“创新成果一等奖”,他们通过对回收装置的冷凝水回收系统进行小技术改造、修订优化操作法,不仅使废热能充分回收,减少了输送泵汽蚀损坏的发生率,保证了系统的运行稳定,而且使冷凝水回收率由过去的60%提高到75%,全年多回收5万吨冷凝水,少付污水处理费35万元。
    好钢就该在刀刃上闪光
    聚合车间是腈纶厂的耗能大户。李志强说,厂里的很多节能降耗指标都落在了我们头上,全车间上下压力很大,但压力越大越出成果,2006年我们通过强化管理力度,细化管理措施,优化操作程序,向管理要效益。充分发挥全体职工的积极性,从大力整治现场跑冒滴漏、大力进行操作调优、努力开展技改技措、积极倡导职工参加合理化建议等工作入手,使得2006年度能耗比2005年有较大幅度的降低:其中蒸汽降低3.41%,电耗降低9.75%,一次水降低46.4%,氮气降低30.2%。
    故事节点:聚合车间通过对单体塔板式换热器的技改,使设备在线率超过了95%,并可每小时节约一吨蒸汽,一吨蒸汽价值为100元。
    做的是带小数点的加法
    关晓博:腈纶厂2006年取得了节能效益3600万元的好成绩,既没有对装置进行大的更新,也没有采用新技术新工艺,更没有上节水减排方面的技改技措项目,靠的是对设备一点点的挖潜挖出来的,有的仅仅是几百元的降幅,我们做的是带小数的加法,3600万元来得实在,更来的不易。
    王学锋:在做好全厂重点能耗设备节能攻关的同时,我们对全厂400多台微机和饮水机的使用情况进行严格管理,规定做到人走机关,严格考核。为降低耗电量,还对照明情况进行优化调整,在满足生产需要的前提下,对部分照明系统进行改造,将设备视孔灯与厂房照明线路分开控制,使120多套110W钠灯白天可以关12小时以上,年节电15万度。并对部分已老化的线路进行改造,日节电三分之二以上。
    故事节点:腈纶厂的节能降耗考核相当严格,某车间的一个班不工作时开空调,被检查组查到,立刻通报全厂并扣奖金300元。
    聚合车间有一个月有一项节能指标没完成,一下子扣了车间奖金4000元。
    节能降耗就要小题大作
    李志强:那次扣奖,全车间人均扣了40元,钱虽不多,可我们觉得脸上无光。从那以后全车间憋着劲的把工作干好,取得了很多好的成绩,我们又觉得那次扣奖对工作是一个大促进,值!
    关晓博:我们对全厂各单位和机关部门实施了“挂牌整改”制度。按生产车间、辅助车间和机关部室工作特点的不同,分三类单位进行考核,综合排序,对前两名进行奖励。对于连续两个月排在最后一名的单位挂黑牌,在公示栏内进行公示。连续三次排在最后一名的单位挂黄牌,挂黄牌的单位除在公示栏进行公示外,由厂领导与主要负责人谈话,责令限期整改,如整改无效,直接挂红牌。对于挂红牌的单位不仅扣罚奖金,还要追究单位领导的责任,直至给予免职、撤职处分。
    王学锋:我们以节能指标的完成为重要内容,推行了涵盖一线职工、班组长、基层技术管理人员、中层干部、机关管理人员五个层面的绩效考核。对一线职工一季度考核一次,列末位者将被停发一个月奖金。对班组长实行一季度一考核,半年一调整的办法。对车间技术管理人员的考核,打破了车间与班组的界限,倒班的专业技术人员,考核优秀可以选拔到技术组工作,技术组成员考核不合格者,将被调整到一线。对于厂机关管理人员,每季度产生两个末位部室,每个末位部室产生一名末位人员的办法,进行考核。对于中层干部进行每季度排序,排在末位的中层干部特岗特薪将被取消,连续三次排在末位就要被免职。
    关晓博:我们在考核中设立了8个极限指标作为“登高指标”,在全厂推行了节点管理,确定了50个优于计划指标的节点考核指标,从厂长奖励基金中拿出50%的额度作为节点管理考核奖励基金。完成节点指标的重奖,完不成节点指标,但能完成考核指标的则不进行处罚。节点指标考核连续三个月完成的,重新制定新的奋斗目标,原考核指标则作为经济责任制细则考核指标予以考核。
    故事节点:2006年腈纶厂围绕节能降耗在全体员工中开展合理化建议活动,共收到合理化建议和技术创新成果3343条,被厂部立项的178条,取得显著成效的65条,直接和间接经济效益达1000多万元。
群众是节能降耗工作的行家里手
    关晓博:往年在员工中征集合理化建议,多是食堂饭菜质量、劳保护品多少的内容,而2006年的职工合理化建议,为节能降耗出点子、找问题、增效益的占了绝大多数,足以表明节能降耗的理念深入人心。事实上,我们在节能降耗上取得的成绩中,有很大一部分是员工的合理化建议实施后取得的。
    李志强:员工节能降耗的合理化建议有很强的实践性,他们熟悉自己的岗位和工艺操作,知道问题的结症所在。去年,我们车间合理化建议员工参与率100%,人均4条,车间采纳220条,报厂部立项120条,有22条取得了显著成果。我们车间也因此连续三个季度被评为厂合理化建议先进单位。
    节能降耗没有底线
    谈到2007年的节能降耗工作,关晓博副厂长胸有成竹:我们的目标是在2006年的基础上,再节约标油4000吨。
    李志强:2007年我们将继续修改完善车间能耗控制办法,做到月盘、旬盘、日盘相结合,时刻监控能耗数据,出现异常及时分析原因,并立刻做出相应调整,在保证生产稳定、产品质量合格的前提下,逐步调低各项能耗指标,以进一步降低车间能耗,能耗指标比2006年实际完成量的基础上再降2%以上。
    关晓博感言:节能降耗要克服惯性和惰性的影响,永远绷紧一根弦,既要抱西瓜,更要捡芝麻,节能降耗永远没有底线。
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